Io mi ero fatto l'idea che fosse un sensore di pressione con variazioni lente, quli variazioni della pressione atmosferica
Nel tuo caso i filtri BF disturbano, con impulsi cosi' veloci, vengono deformati i picchi.
Mah, la spiegazione che trovo io di questo problema e' che i sensori abbiano una impedenza di uscita troppo alta, ma basta poco per stabilirlo: nel partitore di ingresso con le due resistenze da 1K basta misurare nel punto intermedio del partitore, e controllare se la tensione e' esattamente la meta' di quella di ingresso.apollokid ha scritto: ↑ven 22 gen 2021, 22:04 Ho rifatto la prova e ti confermo che se uso resistenze da 1kΩ allora l'operazionale non fa la sottrazione in modo corretto. Con segnale a 2V l'uscita infatti diventa di 1.282V anzicchè 1.5V che mi aspetterei.
Ho anche scoperto che sono solo le due resistenze dell'ingresso invertente che devono essere di valore più elevato, quelle sull'ingresso non invertente vanno bene anche da 1kΩ
La spiegazione che mi do è che possa dipendere dal fatto che l'ingresso invertente proviene da un operazionale che non usa come alimentazione negativa lo 0V della pila da 9V bensì la GND (NOTA: sto facendo le prove con ancora la prima versione del circuito, quello che usa lo zener da 5V e quindi la GND è a circa 4V)
Con impulsi cosi' veloci e' stata una cosa saggia, benche' basterebbe ridurre le capacita'.Ho poi deciso di cambiare approccio per i condensatori, li ho tolti tutti ed ho messo solo un filtro RC in uscita ed ho visto che funziona ancora meglio.
Ben altra cosa rispetto alle variazioni della pressione atmosfericaOgni campana rappresenta la fase di compressione e di scoppio di un motore a pistoni
Magari se ti servono altri chiarimenti metti lo schema definitivo fatto come si conviene perche' ogni volta che riguardo l'ultimo schema mi ci vuole 10 minuti per capire come e' fatto